布袋除尘器
布袋除尘器发展历程
布袋除尘是一种较老的除尘技术。早在18世纪80年代就开始应用。当时只是使用一些挂袋,工作效率较低。1881年德国betch工厂的机械振动清灰袋除尘器开始商业化生产。1954年hjhersey发明了逆喷型吹气环清灰技术,使得布袋除尘器实现了除尘、清灰连续操作,处理量提高-,滤袋压力较稳定。-是1957年tvreinauer发明的脉喷型(脉冲)布袋除尘器,被认为是布袋除尘技术的一次重大发现,它不但操作和清灰连续,滤袋压力损失更趋于稳定,处理气量进一步增大,而且内部无运动部件,滤布寿命更长且结构简单。20世纪70年代以后,袋除尘器技术向大型化发展。所以说有效的避免高温下使用除尘布袋就可以让除尘布袋获得更长的使用寿命。美、日、澳及欧州等,结合-工业生产,相继开发了大型布袋除尘器应用于燃煤电站、干法水泥口转窑窑尾和电炉除尘。单台过滤面积超过10000m2的不在少数。
脉冲除尘器
日常运行
在布袋除尘器的日常运行中,由于运行条件会发生某些改变,或者出现某些故障,都将影响设备的正常运转状况和工作性能,要定期地进行检查和适当的调节,目的是延长滤袋的寿命,降低动力消耗及回收有用的物料。应注意的问题有:
1、运行记录
每个通风除尘系统都要安装和备有-的测试仪表,在日常运行中必须定期进行测定,并准确地记录下来,这就可以根据系统的压差,进、出口气体温度,主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断,并及时地排出故障,-其正常运行。
通过记录发现的问题有:清灰机构的工作情况,滤袋的工况破损、糊袋、堵塞等问题,以及系统风量的变化等。
2、流体阻力
u型压差计可用来判断运行情况:如压差高,意味着滤袋出现堵塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱、进风侧管道堵塞或阀门关闭。箱体或各分室之间有泄漏现象、风机转速减慢等情况。5、箱体采用气密性设计,密封性好,检查门用优良的密封材料,制作过程中以-检漏,漏风率很低。
根据国外经验,除尘设备有三种不同层次的选择:首先是防尘,也就是像各种-一样,预防总是比治合算,比如装卸料、皮带转运时加个流槽,就可以大幅度减少粉尘、或粉尘产生和处理量;由此使积附在滤袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰,使净化气体正常通过,-除尘系统运行。在处理钢渣等散状料时,采用局部密闭,使产生的粉尘、粉尘在其中循环消耗其动能后,粉尘就大部分自然沉降下来。这类机械防尘、除尘在国外被称为无动力除尘,在大多少场合中的大部分粉尘都适合采用无动力除尘;至少要先采用无动力除尘预处理。大型脉冲除尘器
矿山除尘器对原料矿、块矿以及石灰石、白云石、铝土、原煤等原料的破碎机或粉碎机的投料口﹑出料口、振动筛上部以及带式输送机转运点等部位设密闭装置或集尘罩,转运点受料处宜设双层密闭罩。将产尘设备用密闭罩罩起来,或制作收尘小室,使罩内形成均匀负压,避免粉尘外逸,或用敞口吸气罩形成吸捕气流,将暴露的尘化区控制在狭小范围内,使携尘气流被吸捕抽走,通过矿山布袋除尘器净化后经排气筒(或矿山原料破碎系统除尘器采用了设备自带的高压风机反吹清灰,不受使用场合气源条件的-,易损件少,维护简便、运行-,克服了压缩空气脉冲清灰的弊病。反吹风作用距离大,可采用长滤袋,充分利用空间,占地面积小。矿山原料破碎系统除尘器采用梯形扁袋振幅大,只需一次振击,即可抖落积尘,有利于提高除尘布袋寿命。矿山原料破碎系统除尘器自动控制回转反吹清灰,视入口浓度高低,自动调整清灰周期。除尘滤袋与多孔板密封不严,会造成滤袋顶端反褶处磨损,采用代有弹性环的比较好。较之定时控制方式更为合理-。大型脉冲除尘器
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